(通遼石榴石濾料)生產廠家送貨(通遼金剛砂)
碳化硅至少有70種結晶型態(tài)。α-碳化硅為常見的一種同質異晶物,在高于2000 °C高溫下形成,具有六角晶系結晶構造(似纖維鋅礦)。β-碳化硅,立方晶系結構,與鉆石相似,則在低于2000 °C生成,結構如頁面附圖所示。雖然在異相觸媒擔體的應用上,因其具有比α型態(tài)更高之單位表面積而引人注目,而另一種碳化硅,μ-碳化硅為穩(wěn)定,且碰撞時有較為悅耳的聲音,但直至今日,這兩種型態(tài)尚未有商業(yè)上之應用。
因其3.2g/cm3的比重及較高的升華溫度(約2700 °C) [1] ,碳化硅很適合做為軸承或高溫爐之原料物件。在任何已能達到的壓力下,它都不會熔化,且具有相當?shù)偷幕瘜W活性。由于其高熱導性、高崩潰電場強度及高電流密度,在半導體高功率元件的應用上,不少人試著用它來取代硅[1]。此外,它與微波輻射有很強的耦合作用,并其所有之高升華點,使其可實際應用于加熱金屬。
純碳化硅為無色,而工業(yè)生產之棕至黑色系由于含鐵之不純物。晶體上彩虹般的光澤則是因為其表面產生之二氧化硅保護層所致。
物質結構
純碳化硅是無色透明的晶體。工業(yè)碳化硅因所含雜質的種類和含量不同,而呈淺黃、綠、藍乃至黑色,透明度隨其純度不同而異。
碳化硅晶體結構分為六方或菱面體的 α-SiC和立方體的β-SiC(稱立方碳化硅)。α-SiC由于其晶體結構中碳和硅原子的堆垛序列不同而構成許多不同變體,已發(fā)現(xiàn)70余種。β-SiC于2100℃以上時轉變?yōu)棣?SiC。碳化硅的工業(yè)制法是用優(yōu)質石英砂和石油焦在電阻爐內煉制。煉得的碳化硅塊,經(jīng)破碎、酸堿洗、磁選和篩分或水選而制成各種粒度的產品。
制作工藝
由于天然含量甚少,碳化硅主要多為人造。常見的方法是將石英砂與焦炭混合,利用其中的二氧化硅和石油焦,加入食鹽和木屑,置入電爐中,加熱到2000°C左右高溫,經(jīng)過各種化學工藝流程后得到碳化硅微粉。
碳化硅(SiC)因其很大的硬度而成為一種重要的磨料,但其應用范圍卻超過一般的磨料。例如,它所具有的耐高溫性、導熱性而成為隧道窯或梭式窯的窯具材料之一,它所具有的導電性使其成為一種重要的電加熱元件等。制備SiC制品首先要制備SiC冶煉塊[或稱:SiC顆粒料,因含有C且超硬,因此SiC顆粒料曾被稱為:金剛砂。但要注意:它與天然金剛砂(也稱:石榴子石)的成分不同。在工業(yè)生產中,SiC冶煉塊通常以石英、石油焦等為原料,輔助回收料、乏料,經(jīng)過粉磨等工序調配成為配比合理與粒度合適的爐料(為了調節(jié)爐料的透氣性需要加入適量的木屑,制備綠碳化硅時還要添加適量食鹽)經(jīng)高溫制備而成。高溫制備SiC冶煉塊的熱工設備是專用的碳化硅電爐,其結構由爐底、內面鑲有電極的端墻、可卸式側墻、爐心體(全稱為:電爐中心的通電發(fā)熱體,一般用石墨粉或石油焦炭按一定的形狀與尺寸安裝在爐料中心,一般為圓形或矩形。其兩端與電極相連)等組成。該電爐所用的燒成方法俗稱:埋粉燒成。它一通電即為加熱開始,爐心體溫度約2500℃,甚至更高(2600~2700℃),爐料達到1450℃時開始合成SiC(但SiC主要是在≥1800℃時形成),且放出co。然而,≥2600℃時SiC會分解,但分解出的si又會與爐料中的C生成SiC。每組電爐配備一組變壓器,但生產時只對單一電爐供電,以便根據(jù)電負荷特性調節(jié)電壓來基本上保持恒功率,大功率電爐要加熱約24 h,停電后生成SiC的反應基本結束,再經(jīng)過一段時間的冷卻就可以拆除側墻,然后逐步取出爐料。
控制方法處理城市污水工藝過程中,參數(shù)具有復雜性,且還會呈現(xiàn)出非線性特征。:污泥泵、水泵、曝氣機等受控設備以及進水量、溶解氧量、濃度、溫度等參數(shù)過程都較為復雜。污泥回流量和曝氣量的確定都采用了經(jīng)驗法。應用智能控制的措施能偶達到良好控制效果。輸入變量與水指標之間的關系用該公式進行描述:,公式中,Qw代表回流污泥量,為調節(jié)變量;t代表處理時間;T代表水溫,為隨機變量;D代表水中溶氧量,為調節(jié)變量,其可通過對曝氣量進行控制來實現(xiàn);Q代表進水流量,為隨機變量;Si代表進水水質,為隨機變量;S代表出水水質,為被調量。
應考慮對原水水質波動對系統(tǒng)的影響,抓源頭管理,并積極做好廢水處理裝置的各項應對措施,確保外排水水質。表6焦化廢水減量化后原水水質指標變化3.2加強焦化廢水對用戶影響跟蹤高爐水渣使用焦化廢水代替部分工業(yè)水后,給高爐水渣運行和設備維護帶來了系列的問題:如容易結渣和濾網(wǎng)堵塞等,影響沖渣作業(yè)。通過對渣溝及溝頭的改進,確保渣流能穩(wěn)定均勻地流入沖制箱。高爐和燒結等焦化廢水用戶需持續(xù)跟蹤使用情況,保證設備狀態(tài)穩(wěn)定和操作穩(wěn)定。3焦化廢水氯離子減量化焦化酚氰廢水處理站本身不具備處理氯離子能力,隨著系統(tǒng)不斷氯離子帶入,廢水系統(tǒng)氯離子含量逐年升高,影響設備壽命。為減低出水氯離子濃度以及配合人工濕地植物修復工作,酚氰廢水站停用原工藝中的次氯酸鈉,改用雙氧水工藝。經(jīng)過大量的燒杯試驗摸索,尋找藥劑配比,終用于現(xiàn)場實際。通過近3個月的不斷摸索及調整,雙氧水實際投用情況基本符合預期效果。雙氧水試驗的成功,大大降低了焦化廢水中氯離子的含量,對穩(wěn)定后續(xù)水渣和鋼渣的品質起到極大的作用。
由此推斷,同等功率,采用3528光源要比采用55光源產熱量要多,也就是說正常情況下,同等功率的燈具,大功率光源比小功率光源的出光率大。同時在光源功率一樣的前提下,隨著光源數(shù)量的增加,鋁基板的產熱量也會相應增大。另外,563這種LED封裝體,也已經(jīng)有廠商在使用,但技術上需要更高的門檻,目前是擁有技術力的廠商才能獲得優(yōu)勢。眾所周知,光源的產熱量和芯片有的關系。那么在控制燈具的產熱量的時候,除了考慮選用優(yōu)質芯片封裝的光源,還要盡量多的考慮燈珠的數(shù)量。