湖北某紡織公司,始建于1975年,占地面積85000平方米,員工1200余人,下設2個分廠,8個生產車間,具有年紡紗1.5萬噸,織布4000萬米的生產能力。
在2015年9月,我司組建專jia技術團隊前往現場開展實地調研,為提高企業(yè)能源管理信息化、自動化、智能化水平,實現全mian節(jié)能降耗,定制了一套智能優(yōu)化節(jié)能系統(tǒng)解決方案。
系統(tǒng)上線運行后,利用系統(tǒng)的在線分析和離線分析功能,分別從設備、工藝、管理三方面為該企業(yè)出具了節(jié)能分析診斷報告,根據報告中提出的整改建議,該企業(yè)完成整改,在滿足能源和生產精細化管理的同時,帶來了經濟效益。
設備運行優(yōu)化節(jié)能
u 設備對比運行優(yōu)化
空壓機屬于紡織廠的用能大戶,該企業(yè)的空壓機系統(tǒng)屬于集中供氣,整個空壓機系統(tǒng)能耗占全廠總能耗的28%-30%,通過系統(tǒng)對空壓機的組合運行數據統(tǒng)計發(fā)現當停用6#空壓機時候,空壓機的整體能耗最小,而停14#空壓機的時候,整體能耗zui大,用戶也偶有停運3#、4#、5#空壓機,通過空壓機運行組合優(yōu)化,建議用戶多停用6#空壓機,通過該項措施每年給用戶帶來6.3萬元/年的節(jié)能效益。
u 變壓器經濟運行
通過系統(tǒng)變壓器經濟運行功能分析,全廠兩條生產線,4個車間,共4臺變壓器,發(fā)現其中2臺變壓器長期存在非經濟運行的問題,在和現場用戶溝通后,結合目前生產情況,進行臨時性調整,目前啟用3臺變壓器,停用一臺變壓器,從而優(yōu)化變壓器運行模式,一年節(jié)約電費5.4萬元。
u 管理策略優(yōu)化節(jié)能
空調系統(tǒng)也是紡織行業(yè)耗電大戶,通過節(jié)能系統(tǒng)分析發(fā)現在11月份,環(huán)境溫度較低的情況下,空調仍在高速檔運行,通過系統(tǒng)分析建議用戶加裝智能溫濕度控制器,實時顯示溫濕度情況,通過報警提醒相關人員進行溫濕度調節(jié),減少空調不必要的能耗,一年按4個月空調在低速檔運行計算,節(jié)省電費約6.7萬元/年。
目前我公司智能優(yōu)化節(jié)能系統(tǒng)不但實現了自動抄表代替被動落后人工抄表,替代各種形式能耗數據臺賬管理和抄報,還實現了實時監(jiān)視、報警、分析與統(tǒng)計,對超標和運行異常報警,事故預判,事故追憶和歷史查詢,各種數據格式可導出標準化文件,達到了減少人力成本,避免人為失誤,避免復雜工況環(huán)境干擾,提高準確性和查詢效率的目的。
總結:該智能優(yōu)化節(jié)能系統(tǒng)已在現場穩(wěn)定運行將近6年,通過設備運行優(yōu)化節(jié)能、工藝管控優(yōu)化節(jié)能和管理策略優(yōu)化節(jié)能三個層面上的quan方位的節(jié)能措施,為企業(yè)帶來了18.4萬元/年的節(jié)能經濟效益,同時通過遠程平臺為企業(yè)的節(jié)能降耗工作提供持續(xù)的節(jié)能服務。