核心提示:FANUC發(fā)那科(法那科)驅(qū)動(dòng)器維修常見(jiàn)故障及處理方法及報(bào)警解釋
一、FANUC發(fā)那科(法那科)驅(qū)動(dòng)器維修常見(jiàn)故障及處理方法:
FANUC伺服驅(qū)動(dòng)器維修案例
1.小范圍移動(dòng)正常、大范圍移動(dòng)出現(xiàn)劇烈振動(dòng)的故障維修
故障現(xiàn)象:某采用FANUC 0T數(shù)控系統(tǒng)的數(shù)控車(chē)床,開(kāi)機(jī)后,只要Z軸一移動(dòng),就出現(xiàn)劇烈振蕩,CNC無(wú)報(bào)警,機(jī)床無(wú)法正常工作。
分析與處理過(guò)程:經(jīng)仔細(xì)觀察、檢查,發(fā)現(xiàn)該機(jī)床的Z軸在小范圍(約2.5mm以?xún)?nèi))移動(dòng)時(shí),工作正常,運(yùn)動(dòng)平穩(wěn)無(wú)振動(dòng):但一旦超過(guò)以上范圍,機(jī)床即發(fā)生激烈振動(dòng)。
根據(jù)這一現(xiàn)象分析,系統(tǒng)的位置控制部分以及伺服驅(qū)動(dòng)器本身應(yīng)無(wú)故障,初步判定故障在位置檢測(cè)器件,即脈沖編碼器上。
考慮到機(jī)床為半閉環(huán)結(jié)構(gòu),維修時(shí)通過(guò)更換電動(dòng)機(jī)進(jìn)行了確認(rèn),判定故障原因是由于脈沖編碼器的不良引起的。
為了深入了解引起故障的根本原因,維修時(shí)作了以下分析與試驗(yàn):
1)在伺服驅(qū)動(dòng)器主回路斷電的情況下,手動(dòng)轉(zhuǎn)動(dòng)電動(dòng)機(jī)軸,檢查系統(tǒng)顯示,發(fā)現(xiàn)無(wú)論電動(dòng)機(jī)正轉(zhuǎn)、反轉(zhuǎn),系統(tǒng)顯示器上都能夠正確顯示實(shí)際位置值,表明位置編碼器的A、B、*A、*B信號(hào)輸出正確。
2)由于本機(jī)床Z軸絲杠螺距為5mm,只要Z軸移動(dòng)2mm左右即發(fā)生振動(dòng),因此,故障原因可能與電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)子的實(shí)際位置有關(guān),即脈沖編碼器的轉(zhuǎn)子位置檢測(cè)信號(hào)C1、C2、C4、C8信號(hào)存在不良。
根據(jù)以上分析,考慮到Z軸可以正常移動(dòng)2.5mm左右,相當(dāng)于電動(dòng)機(jī)實(shí)際轉(zhuǎn)動(dòng)180o,因此,進(jìn)一步判定故障的部位是轉(zhuǎn)子位置檢測(cè)信號(hào)中的C8存在不良。
按照上例同樣的方法,取下脈沖編碼器后,根據(jù)編碼器的連接要求(見(jiàn)表),在引腳N/T、J/K上加入DC5V后,旋轉(zhuǎn)編碼器軸,利用萬(wàn)用表測(cè)量C1、C2、C4、C8,發(fā)現(xiàn)C8的狀態(tài)無(wú)變化,確認(rèn)了編碼器的轉(zhuǎn)子位置檢測(cè)信號(hào)C8存在故障。
進(jìn)一步檢查發(fā)現(xiàn),編碼器內(nèi)部的C8輸出驅(qū)動(dòng)集成電路已經(jīng)損壞;更換集成電路后,重新安裝編碼器,并按上例同樣的方法調(diào)整轉(zhuǎn)子角度后,機(jī)床恢復(fù)正常。
2.開(kāi)機(jī)后發(fā)生周期性振動(dòng)的報(bào)警維修
故障現(xiàn)象:一臺(tái)配套FANUC llM的加工中心,開(kāi)機(jī)時(shí),CRT顯示SV008號(hào)報(bào)警,Z軸發(fā)生周期性振動(dòng)。
分析與處理過(guò)程:FANUC llM系統(tǒng)出現(xiàn)SV008報(bào)警的含義是“坐標(biāo)軸停止時(shí)的誤差過(guò)大”,引起本報(bào)警的可能原因有:
1)系統(tǒng)位置控制參數(shù)設(shè)定錯(cuò)誤。
2)伺服系統(tǒng)機(jī)械故障。
3)電源電壓異常。
4)電動(dòng)機(jī)和測(cè)速發(fā)電機(jī)、編碼器等部件連接不良。
根據(jù)上述可能的原因,再結(jié)合Z軸作周期性振動(dòng)的現(xiàn)象綜合分析,并通過(guò)脫開(kāi)電動(dòng)機(jī)與絲杠的連接試驗(yàn),初步判定故障原因在伺服驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)的電氣部分。
為了進(jìn)一步判別故障原因,維修時(shí)更換了X、Z軸的伺服電動(dòng)機(jī),進(jìn)行試驗(yàn),結(jié)果發(fā)現(xiàn)故障不變,由此判定故障原因不在伺服電動(dòng)機(jī)。
由于X、Y、Z伺服驅(qū)動(dòng)器的控制板規(guī)格一致,在更改設(shè)定、短接端后,更換控制板試驗(yàn),證明故障原因在驅(qū)動(dòng)器的控制板上。
更換驅(qū)動(dòng)器控制板后,故障排除,機(jī)床恢復(fù)正常。
3.運(yùn)動(dòng)過(guò)程中出現(xiàn)振動(dòng)的故障維修
故障現(xiàn)象:一臺(tái)配套FANUC 11ME系統(tǒng)的加工中心,在長(zhǎng)期使用后,X軸作正向運(yùn)動(dòng)時(shí)發(fā)生振動(dòng)。
分析與處理過(guò)程:伺服進(jìn)給系統(tǒng)產(chǎn)生振動(dòng)、爬行的原因主要有以下幾種:
1)機(jī)械部分安裝、調(diào)整不良。
2)伺服電動(dòng)機(jī)或速度、位置檢測(cè)部件不良。
3)驅(qū)動(dòng)器的設(shè)定和調(diào)整不當(dāng)。
4)外部干擾、接地、屏蔽不良,等等。
為了分清故障部位,考慮到機(jī)床伺服系統(tǒng)為半閉環(huán)結(jié)構(gòu),脫開(kāi)電動(dòng)機(jī)與絲杠的連接后再次開(kāi)機(jī)試驗(yàn),發(fā)現(xiàn)故障仍然存在,因此初步判定故障原因在伺服驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)的電氣部分。
為了進(jìn)一步判別故障原因,維修時(shí)更換了X、Y軸的伺服電動(dòng)機(jī),進(jìn)行試驗(yàn),結(jié)果發(fā)現(xiàn)故障轉(zhuǎn)移到了Y軸,由此判定故障原因是由于X軸電動(dòng)機(jī)不良引起的。
利用示波器測(cè)量伺服電動(dòng)機(jī)內(nèi)裝式編碼器的信號(hào),最終發(fā)現(xiàn)故障是由于編碼器不良而引起的;更換編碼器后,機(jī)床恢復(fù)正常工作。
4.開(kāi)機(jī)后電動(dòng)機(jī)產(chǎn)生尖叫的故障維修
故障現(xiàn)象:一臺(tái)配套FANUC 15MA數(shù)控系統(tǒng)的龍門(mén)加工中心,在起動(dòng)完成、進(jìn)入可操作狀態(tài)后,X軸只要一運(yùn)動(dòng)即出現(xiàn)高頻振蕩,電動(dòng)機(jī)產(chǎn)生尖叫,系統(tǒng)無(wú)任何報(bào)警。
分析與處理過(guò)程:在故障出現(xiàn)后,觀察X軸拖板,發(fā)現(xiàn)實(shí)際拖板振動(dòng)位移很小;但觸摸電動(dòng)機(jī)輸出軸,可感覺(jué)到轉(zhuǎn)子在以很小的幅度、極高的頻率振動(dòng):且振動(dòng)的噪聲就來(lái)自X軸伺服電動(dòng)機(jī)。
考慮到振動(dòng)無(wú)論是在運(yùn)動(dòng)中還是靜止時(shí)均發(fā)生,與運(yùn)動(dòng)速度無(wú)關(guān),故基本上可以排除測(cè)速發(fā)電機(jī)、位置反饋編碼器等硬件損壞的可能性。
分析可能的原因是CNC中與伺服驅(qū)動(dòng)有關(guān)的參數(shù)設(shè)定、調(diào)整不當(dāng)引起的:且由于機(jī)床振動(dòng)頻率很高,因此時(shí)間常數(shù)較小的電流環(huán)引起振動(dòng)的可能性較大。
由于FANUC 15MA數(shù)控系統(tǒng)采用的是數(shù)字伺服,伺服參數(shù)的調(diào)整可以直接通過(guò)系統(tǒng)進(jìn)行,維修時(shí)調(diào)出伺服調(diào)整參數(shù)頁(yè)面,并與機(jī)床隨機(jī)資料中提供的參數(shù)表對(duì)照,發(fā)現(xiàn)參數(shù)PRMl852、PRMl825與提供值不符,設(shè)定值見(jiàn)下:
參數(shù)號(hào)正常值實(shí)際設(shè)定值
1852 1000 3414
1825 2000 2770
將上述參數(shù)重新修改后,振動(dòng)現(xiàn)象消失,機(jī)床恢復(fù)正常運(yùn)行。
5.驅(qū)動(dòng)器無(wú)準(zhǔn)備好信號(hào)的故障維修
故障現(xiàn)象:一臺(tái)配套FANUC 0M系統(tǒng)的加工中心,機(jī)床起動(dòng)后,在自動(dòng)方式運(yùn)行下,CRT顯示401號(hào)報(bào)警。分析與處理過(guò)程:FANUC OM出現(xiàn)401號(hào)報(bào)警的含義是“軸伺服驅(qū)動(dòng)器的VRDY信號(hào)斷開(kāi),即驅(qū)動(dòng)器未準(zhǔn)備好”。
根據(jù)故障的含義以及機(jī)床上伺服進(jìn)給系統(tǒng)的實(shí)際配置情況,維修時(shí)按下列順序進(jìn)行了檢查與確認(rèn):
1)檢查L/M/N軸的伺服驅(qū)動(dòng)器,發(fā)現(xiàn)驅(qū)動(dòng)器的狀態(tài)指示燈PRDY、VRDY均不亮。
2)檢查伺服驅(qū)動(dòng)器電源ACl00V、ACl8V均正常。
3)測(cè)量驅(qū)動(dòng)器控制板上的輔助控制電壓,發(fā)現(xiàn)±24V,±15V異常。
根據(jù)以上檢查,可以初步確定故障與驅(qū)動(dòng)器的控制電源有關(guān)。
仔細(xì)檢查輸入電源,發(fā)現(xiàn)X軸伺服驅(qū)動(dòng)器上的輸入電源熔斷器電阻大于2MΩ,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出規(guī)定值。經(jīng)更換熔斷器后,再次測(cè)量直流輔助電壓,±24V,±15V恢復(fù)正常,狀態(tài)指示燈PRDY、VRDY均恢復(fù)正常,重新運(yùn)行機(jī)床,401號(hào)報(bào)警消失。
6.伺服驅(qū)動(dòng)器出現(xiàn)TG報(bào)警的故障維修
故障現(xiàn)象:某配套FANUC PM0系統(tǒng)的數(shù)控車(chē)床,在加工過(guò)程中,不定期地經(jīng)常出現(xiàn)ALM401號(hào)報(bào)警。
分析與處理過(guò)程:FANUC PM0系統(tǒng)ALM401報(bào)警的含義是“伺服驅(qū)動(dòng)器的‘準(zhǔn)備好’(DRDY)信號(hào)斷開(kāi)”,通過(guò)對(duì)驅(qū)動(dòng)器的檢查,可以得知其原因是伺服驅(qū)動(dòng)器的TG報(bào)警。由于本故障為不定期發(fā)生,可以認(rèn)為電纜的連接不可靠是引起故障的原因之一。
重新連接驅(qū)動(dòng)器的連接電纜及屏蔽線(xiàn)、接地線(xiàn),故障不再出現(xiàn)。
7.伺服驅(qū)動(dòng)器出現(xiàn)HC報(bào)警的維修
故障現(xiàn)象:一臺(tái)配套FANUC l5MA數(shù)控系統(tǒng)的龍門(mén)加工中心,開(kāi)機(jī)時(shí)Y軸伺服一接通,系統(tǒng)就出現(xiàn)過(guò)電流報(bào)警(報(bào)警SV003)。
分析與處理過(guò)程:FANUC l5MA系統(tǒng)SV003報(bào)警的內(nèi)容為“YAXIS EXCESS CURRENT IN SERVO”。檢查X、Y、Z伺服驅(qū)動(dòng)器的狀態(tài)指示,發(fā)現(xiàn)Y軸伺服驅(qū)動(dòng)器的過(guò)電流報(bào)警燈HC(紅色)亮,指示Y伺服驅(qū)動(dòng)器的直流母線(xiàn)存在過(guò)電流。
從本章前述可知,FANUC交流伺服直流母線(xiàn)是通過(guò)三相整流橋DS將R、S、T三相交流電整流成直流后,經(jīng)電容C濾波作為逆變回路的逆變電源。因此,故障可能的原因有:
1)控制板的直流母線(xiàn)電流檢測(cè)環(huán)節(jié)(如:采樣電阻R1)、反饋環(huán)節(jié)不良。
2)逆回路的大功率晶體管損壞。
通過(guò)使用在線(xiàn)測(cè)試儀,同時(shí)進(jìn)行Y軸驅(qū)動(dòng)器控制板和Z軸驅(qū)動(dòng)器控制板的信號(hào)比較,發(fā)現(xiàn)Y軸驅(qū)動(dòng)器控制板上有兩個(gè)厚膜集成電路(型號(hào)DV47HA6640)損壞,使同一相中的兩個(gè)大功率晶體管同時(shí)導(dǎo)通,造成了直流母線(xiàn)的短路。更換兩個(gè)損壞的厚膜集成電路DV47HA6640后,故障排除。
8.α伺服驅(qū)動(dòng)器出現(xiàn)報(bào)警“8”的故障維修
故障現(xiàn)象:采用FANUC-0M數(shù)控系統(tǒng)的立式加工中心,在加工過(guò)程中,出現(xiàn)ALM414報(bào)警,α伺服驅(qū)動(dòng)器顯示報(bào)警“8”。
分析與處理過(guò)程:該機(jī)床采用的是FANUCα系列數(shù)字伺服驅(qū)動(dòng)系統(tǒng),對(duì)照本書(shū)5.2.2節(jié)內(nèi)容可知,系統(tǒng)ALM414報(bào)警的含義為“X軸的數(shù)字伺服系統(tǒng)錯(cuò)誤”。α驅(qū)動(dòng)器顯示“8”,表示L軸(在機(jī)床上為X軸)過(guò)電流。
根據(jù)報(bào)警顯示內(nèi)容,通過(guò)機(jī)床自診斷功能,檢查診斷參數(shù)DGN 720,發(fā)現(xiàn)其第4位為“1”,即X軸出現(xiàn)過(guò)電流(HCAL)報(bào)警。
根據(jù)第5章所述,FANUC數(shù)字伺服X軸產(chǎn)生HCAL報(bào)警的原因主要有:
1)X軸伺服電動(dòng)機(jī)的電樞線(xiàn)產(chǎn)生錯(cuò)誤。
2)伺服驅(qū)動(dòng)器內(nèi)部的晶體管模塊損壞。
3)X軸伺服電動(dòng)機(jī)繞組內(nèi)部短路。
4)伺服驅(qū)動(dòng)器的主板PCB損壞。
根據(jù)故障情況,由于發(fā)生故障前機(jī)床可以正常工作,故基本可以排除X軸伺服電動(dòng)機(jī)聯(lián)接錯(cuò)誤的可能性。
測(cè)量X軸伺服電動(dòng)機(jī)的電樞繞組,發(fā)現(xiàn)三相繞組電阻相同,阻值在正常的范圍,故可以排除電動(dòng)機(jī)繞組內(nèi)部短路的原因。
檢查伺服驅(qū)動(dòng)器內(nèi)部的晶體管模塊,用萬(wàn)用表測(cè)得電源輸入端的相間電阻只有6Ω,低于正常值。因此,可以初步判定驅(qū)動(dòng)器內(nèi)部晶體管模塊損壞。
經(jīng)仔細(xì)檢查確認(rèn)晶體管模塊已經(jīng)損壞;更換一晶體管模塊后,故障排除。
9.故障現(xiàn)象:某配套FANUC 0i系統(tǒng)、αi系列伺服驅(qū)動(dòng)的立式數(shù)控銑床,在自動(dòng)加工過(guò)程中突然出現(xiàn)ALM414、ALM411報(bào)警。
分析與處理過(guò)程:FANUC 0i系統(tǒng)發(fā)生ALM411報(bào)警的含義是“移動(dòng)過(guò)程中位置遍差過(guò)大”;ALM414的含義是“數(shù)字伺服報(bào)警(Z-Axis DETECTION SYSTEM )”。
檢查Z驅(qū)動(dòng)器顯示“8”,表明Z軸IPM報(bào)警,可能的原因是Z軸過(guò)電流、過(guò)熱或IPM控制電壓過(guò)低。利用系統(tǒng)診斷參數(shù)DGN200檢查發(fā)現(xiàn)DGN200 bit5=“1”,表明Z軸驅(qū)動(dòng)器出現(xiàn)過(guò)電流報(bào)警。
根據(jù)以上診斷、檢查,可以初步確認(rèn)故障原因?yàn)樵?/span>Z軸過(guò)電流?紤]到機(jī)床的伺服進(jìn)給系統(tǒng)為半閉環(huán)結(jié)構(gòu),維修時(shí)脫開(kāi)了電動(dòng)機(jī)與絲杠間的聯(lián)軸器,手動(dòng)轉(zhuǎn)動(dòng)絲杠,發(fā)現(xiàn)該軸運(yùn)動(dòng)十分困難,由此確認(rèn)故障原因在機(jī)械部分。
進(jìn)一步檢查機(jī)床機(jī)械部分,發(fā)現(xiàn)Z導(dǎo)軌表面無(wú)潤(rùn)滑油,檢查機(jī)床潤(rùn)滑系統(tǒng)的定量分油器,確認(rèn)定量分油器不良。更換定量分油器后,通過(guò)手動(dòng)潤(rùn)滑較長(zhǎng)時(shí)間,保證Z導(dǎo)軌潤(rùn)滑良好后,再次開(kāi)機(jī)試驗(yàn),報(bào)警消失,機(jī)床恢復(fù)正常工作。
10.驅(qū)動(dòng)器同時(shí)出現(xiàn)OV、TG報(bào)警的故障維修
故障現(xiàn)象:一臺(tái)配套FANUC 0TE-A2系統(tǒng)的數(shù)控車(chē)床,X軸運(yùn)動(dòng)時(shí)出現(xiàn)ALM401報(bào)警。
分析與處理過(guò)程:檢查報(bào)警時(shí)X軸伺服驅(qū)動(dòng)板PRDY指示燈不亮,OV、TG兩報(bào)警指示燈同時(shí)亮,CRT上顯示ALM401號(hào)報(bào)警。斷電后NC重新起動(dòng),按X軸正/負(fù)向運(yùn)動(dòng)鍵,工作臺(tái)運(yùn)動(dòng),但約2~3s,又出現(xiàn)ALM401號(hào)報(bào)警,驅(qū)動(dòng)器報(bào)警不變。
由于每次開(kāi)機(jī)時(shí),CRT無(wú)報(bào)警,且工作臺(tái)能運(yùn)動(dòng),一般來(lái)說(shuō),NC與伺服系統(tǒng)應(yīng)工作正常,故障原因多是由于伺服系統(tǒng)的過(guò)載。
為了確定故障部位,考慮到本機(jī)床為半閉環(huán)結(jié)構(gòu),維修時(shí)首先脫開(kāi)了電動(dòng)機(jī)與絲杠間的同步齒型帶,檢查X軸機(jī)械傳動(dòng)系統(tǒng),用手轉(zhuǎn)同步帶輪及X軸絲杠,刀架上下運(yùn)動(dòng)平穩(wěn)正常,確認(rèn)機(jī)械傳動(dòng)系統(tǒng)正常。
檢查伺服電動(dòng)機(jī)絕緣、電動(dòng)機(jī)電纜、插頭均正常。但用電流表測(cè)量X軸伺服電動(dòng)機(jī)電流,發(fā)現(xiàn)X軸靜止時(shí),電流值在6~1lA范圍內(nèi)變動(dòng)。因X軸伺服電動(dòng)機(jī)為A06B-0512-B205型電動(dòng)機(jī),額定電流為6.8A,在正常情況下,其空載電流不可能大于6A,判斷可能的原因是電動(dòng)機(jī)制動(dòng)器未松開(kāi)。
進(jìn)一步檢查制動(dòng)器電源,發(fā)現(xiàn)制動(dòng)器DC90V輸入為“0”,仔細(xì)檢查后發(fā)現(xiàn)熔斷器座螺母松動(dòng),連線(xiàn)脫落,造成制動(dòng)器不能松開(kāi)。重新連接后,確認(rèn)制動(dòng)器電源已加入;開(kāi)機(jī),故障排除。
11.驅(qū)動(dòng)器同時(shí)出現(xiàn)TG、DC報(bào)警的故障維修
故障現(xiàn)象:某配套FANUC 0M的二手?jǐn)?shù)控銑床,采用FANUC S 系列三軸一體型伺服驅(qū)動(dòng)器,開(kāi)機(jī)時(shí),驅(qū)動(dòng)器同時(shí)出現(xiàn)L/M/N軸的TG、DC報(bào)警。
分析與處理過(guò)程:FANUC S系列數(shù)字伺服出現(xiàn)TG報(bào)警的含義是“速度控制單元斷線(xiàn),即伺服電動(dòng)機(jī)或編碼器連接不良或速度控制單元設(shè)定錯(cuò)誤”。DC報(bào)警的含義是“直流母線(xiàn)過(guò)電壓”,可能的原因有直流母線(xiàn)的斬波管、制動(dòng)電阻等元器件不良,或系統(tǒng)電源不正確等。
由于機(jī)床為二手設(shè)備,仔細(xì)檢查驅(qū)動(dòng)器與線(xiàn)X、Y、Z軸伺服電動(dòng)機(jī)的連接,未發(fā)現(xiàn)斷線(xiàn);檢查驅(qū)動(dòng)器的主回路輸入電壓正確,直流母線(xiàn)的電壓為DC260V,且機(jī)床X、Y、Z軸尚未工作。根據(jù)以上檢查,基本確定報(bào)警與實(shí)際驅(qū)動(dòng)器的外部工作條件無(wú)關(guān),報(bào)警是由于驅(qū)動(dòng)器本身的原因引起的。
考慮到機(jī)床為二手設(shè)備,開(kāi)機(jī)前已經(jīng)長(zhǎng)時(shí)間未使用,利用觀察法,仔細(xì)檢查驅(qū)動(dòng)器的各元器件,發(fā)現(xiàn)驅(qū)動(dòng)器中的熔斷器FU2(2A)已經(jīng)熔斷;更換同規(guī)格的熔斷器后,再次開(kāi)機(jī),驅(qū)動(dòng)器報(bào)警消除,故障被排除。
12.可以少量運(yùn)動(dòng)且電動(dòng)機(jī)發(fā)熱的故障維修
故障現(xiàn)象:一臺(tái)配套FANUC 0M的二手?jǐn)?shù)控銑床,采用FANUC S系列三軸一體型伺服驅(qū)動(dòng)器,開(kāi)機(jī)后,X、Y軸工作正常,但手動(dòng)移動(dòng)Z軸,發(fā)現(xiàn)在較小的范圍內(nèi),Z軸可以運(yùn)動(dòng),但繼續(xù)移動(dòng)Z軸,系統(tǒng)出現(xiàn)伺服報(bào)警。
分析與處理過(guò)程:根據(jù)故障現(xiàn)象,檢查機(jī)床實(shí)際工作情況,發(fā)現(xiàn)開(kāi)機(jī)后Z軸可以少量運(yùn)動(dòng),不久溫度迅速上升,表面發(fā)燙。
分析引起以上故障的原因,可能是機(jī)床電氣控制系統(tǒng)故障或機(jī)械傳動(dòng)系統(tǒng)的不良。為了確定故障部位,考慮到本機(jī)床采用的是半閉環(huán)結(jié)構(gòu),維修時(shí)首先松開(kāi)了伺服電動(dòng)機(jī)與絲杠的連接,并再次開(kāi)機(jī)試驗(yàn),發(fā)現(xiàn)故障現(xiàn)象不變,故確認(rèn)報(bào)警是由于電氣控制系統(tǒng)的不良引起的。
由于機(jī)床Z軸伺服電動(dòng)機(jī)帶有制動(dòng)器,開(kāi)機(jī)后測(cè)量制動(dòng)器的輸入電壓正常,在系統(tǒng)、驅(qū)動(dòng)器關(guān)機(jī)的情況下,對(duì)制動(dòng)器單獨(dú)加入電源進(jìn)行試驗(yàn),手動(dòng)轉(zhuǎn)動(dòng)Z軸,發(fā)現(xiàn)制動(dòng)器已松開(kāi),手動(dòng)轉(zhuǎn)電動(dòng)機(jī)軸平穩(wěn)、輕松,證明制動(dòng)器工作良好。
為了進(jìn)一步縮小故障部位,確認(rèn)Z軸伺服電動(dòng)機(jī)的工作情況,維修時(shí)利用同規(guī)格的X軸電動(dòng)機(jī)在機(jī)床側(cè)進(jìn)行了互換試驗(yàn),發(fā)現(xiàn)換上的電動(dòng)機(jī)同樣出現(xiàn)發(fā)熱現(xiàn)象,且工作時(shí)的故障現(xiàn)象不變,從而排除了伺服電動(dòng)機(jī)本身的原因。
為了確認(rèn)驅(qū)動(dòng)器的工作情況,維修時(shí)在驅(qū)動(dòng)器側(cè),對(duì)X、Z軸的驅(qū)動(dòng)器進(jìn)行了互換試驗(yàn),即:將X軸驅(qū)動(dòng)器與Z伺服電動(dòng)機(jī)連接,Z軸驅(qū)動(dòng)器與X軸電動(dòng)機(jī)連接。經(jīng)試驗(yàn)發(fā)現(xiàn)故障轉(zhuǎn)移到了X軸,Z軸工作恢復(fù)正常。
根據(jù)以上試驗(yàn),可以確認(rèn)以下幾點(diǎn):
1)機(jī)床機(jī)械傳動(dòng)系統(tǒng)正常,制動(dòng)器工作良好。
2)數(shù)控系統(tǒng)工作正常;因?yàn)楫?dāng)Z軸驅(qū)動(dòng)器帶X軸電動(dòng)機(jī)時(shí),機(jī)床無(wú)報(bào)警。
3)Z軸伺服電動(dòng)機(jī)工作正常;因?yàn)閷⑺跈C(jī)床側(cè)與X軸電動(dòng)機(jī)互換后,工作正常。
4)Z軸驅(qū)動(dòng)器工作正常:因?yàn)橥ㄟ^(guò)X驅(qū)動(dòng)器(無(wú)故障)在電柜側(cè)互換,控制Z軸電動(dòng)機(jī)后,同樣發(fā)生故障。
綜合以上判斷,可以確認(rèn)故障是由于Z軸伺服電動(dòng)機(jī)的電纜連接引起的。
仔細(xì)檢查伺服電動(dòng)機(jī)的電纜連接,發(fā)現(xiàn)該機(jī)床在出廠時(shí)電動(dòng)機(jī)的電樞線(xiàn)連接錯(cuò)誤,即:驅(qū)動(dòng)器的L/M/N端子未與電動(dòng)機(jī)插頭的A/B/C連接端一一對(duì)應(yīng),相序存在錯(cuò)誤:重新連接后,故障消失,Z軸可以正常工作。
13.故障現(xiàn)象:某配套FANUC 0T MATE系統(tǒng)的數(shù)控車(chē)床,在加工過(guò)程中,經(jīng)常出現(xiàn)伺服電動(dòng)機(jī)過(guò)熱報(bào)警。
分析與處理過(guò)程:本機(jī)床伺服驅(qū)動(dòng)器采用的是FANUC S系列伺服驅(qū)動(dòng)器,當(dāng)報(bào)警時(shí),觸摸伺服電動(dòng)機(jī)溫度在正常的范圍,實(shí)際電動(dòng)機(jī)無(wú)過(guò)熟現(xiàn)象。所以引起故障的原因應(yīng)是伺服驅(qū)動(dòng)器的溫度檢測(cè)電路故障或是過(guò)熱檢測(cè)熱敏電阻的不良。
通過(guò)短接伺服電動(dòng)機(jī)的過(guò)熱檢測(cè)熱敏電阻觸點(diǎn),再次開(kāi)機(jī)進(jìn)行加工試驗(yàn),經(jīng)長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行,故障消失,證明電動(dòng)機(jī)過(guò)熱是由于過(guò)熱檢測(cè)熱敏電阻不良引起的,在無(wú)替換元件的條件下,可以暫時(shí)將其觸點(diǎn)短接,使其系統(tǒng)正常工作。
14.故障現(xiàn)象:某配套FANUC 0T MATE系統(tǒng)的數(shù)控車(chē)床,在加工過(guò)程中,經(jīng)常出現(xiàn)X軸伺服電動(dòng)機(jī)過(guò)熱報(bào)警。
分析與處理過(guò)程:故障分析過(guò)程同上例,經(jīng)檢查X軸伺服電動(dòng)機(jī)外表溫度過(guò)高,事實(shí)上存在過(guò)熱現(xiàn)象。
測(cè)量伺服電動(dòng)機(jī)空載工作電流,發(fā)現(xiàn)其值超過(guò)了正常的范圍。測(cè)量各電樞繞組的電阻,發(fā)現(xiàn)A相對(duì)地局部短路;拆開(kāi)電動(dòng)機(jī)檢查發(fā)現(xiàn),由于電動(dòng)機(jī)的防護(hù)不當(dāng),在加工時(shí)冷卻液進(jìn)入了電動(dòng)機(jī),使電動(dòng)機(jī)繞阻對(duì)地短路。修理電動(dòng)機(jī)后,機(jī)床恢復(fù)正常。
15.驅(qū)動(dòng)器出現(xiàn)OVC報(bào)警的故障維修
故障現(xiàn)象:某配套FANUC 0T-C系統(tǒng)、采用FANUC S系列伺服驅(qū)動(dòng)的數(shù)控車(chē)床,手動(dòng)運(yùn)動(dòng)X軸時(shí),伺服電動(dòng)機(jī)不轉(zhuǎn),系統(tǒng)顯示ALM414報(bào)警。
分析與處理過(guò)程:FANUC 0T-C出現(xiàn)ALM 414報(bào)警的含義是“X軸數(shù)字伺服報(bào)警”,通過(guò)檢查系統(tǒng)診斷參數(shù)DGN720~723,發(fā)現(xiàn)其中DGN720 bit5=l,故可以確定本機(jī)床故障原因是X軸OVC(過(guò)電流)報(bào)警。
分析造成故障的原因很多,但維修時(shí)最常見(jiàn)的是伺服電動(dòng)機(jī)的制動(dòng)器未松開(kāi)。
在本機(jī)床上,由于采用斜床身布局,所以X軸伺服電動(dòng)機(jī)上帶有制動(dòng)器,以防止停電時(shí)的下滑。經(jīng)檢查,本機(jī)床故障的原因確是制動(dòng)器未松開(kāi):根據(jù)原理圖和系統(tǒng)信號(hào)的狀態(tài)診斷分析,故障是由于中間繼電器的觸點(diǎn)不良造成的,更換繼電器后機(jī)床恢復(fù)正常。
16.故障現(xiàn)象:某配套FANUC 0TD系統(tǒng)的二手?jǐn)?shù)控車(chē)床,配套FANUC子α系列數(shù)字伺服,開(kāi)機(jī)后,系統(tǒng)顯示ALM417、427報(bào)警。
分析與處理過(guò)程:FANUC 0TD出現(xiàn)ALM 417、427報(bào)警的含義是“數(shù)字伺服參數(shù)設(shè)定錯(cuò)誤”。
由于機(jī)床為二手設(shè)備,調(diào)試時(shí)發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)的電池已經(jīng)遺失,因此,系統(tǒng)的參數(shù)都在不同程度上存在錯(cuò)誤。進(jìn)一步檢查系統(tǒng)主板,發(fā)現(xiàn)主板上的報(bào)警指示燈L1、L2亮,驅(qū)動(dòng)器顯示“-”,表明驅(qū)動(dòng)器未準(zhǔn)備好。
根據(jù)系統(tǒng)報(bào)警ALM417、427可以確定,引起報(bào)警可能的原因有:
1)電動(dòng)機(jī)型號(hào)參數(shù)8*20設(shè)定錯(cuò)誤。
2)電動(dòng)機(jī)的轉(zhuǎn)向參數(shù)8*22設(shè)定錯(cuò)誤。
3)速度反饋脈沖參數(shù)8*23設(shè)定錯(cuò)誤。
4)位置反饋脈沖參數(shù)8*24設(shè)定錯(cuò)誤。
5)位置反饋脈沖分辨率PRM037bit7設(shè)定錯(cuò)誤,等等。
通過(guò)數(shù)字伺服設(shè)定頁(yè)面,在正確設(shè)定以上參數(shù)以及系統(tǒng)的PRM900~PRM919參數(shù)后,通過(guò)數(shù)字伺服的初始化操作,報(bào)警消失,主板上的報(bào)警指示燈L1、L2滅,驅(qū)動(dòng)器顯示“0”,表明驅(qū)動(dòng)器已經(jīng)準(zhǔn)備好,本故障排除。
17.故障現(xiàn)象:一臺(tái)配套FANUC 0TD系統(tǒng)αC伺服驅(qū)動(dòng)的二手?jǐn)?shù)控車(chē)床,開(kāi)機(jī)后系統(tǒng)顯示ALM401報(bào)警。
分析與處理過(guò)程:FANUC 0TD系統(tǒng)出現(xiàn)ALM401報(bào)警的原因是驅(qū)動(dòng)器未準(zhǔn)備好,(DRDY)信號(hào)未接通。
檢查驅(qū)動(dòng)器狀態(tài),發(fā)現(xiàn)7段數(shù)碼管顯示為“一”,表明驅(qū)動(dòng)器未準(zhǔn)備好。由于機(jī)床為二手設(shè)備,停機(jī)時(shí)間已較長(zhǎng),并經(jīng)過(guò)了多次轉(zhuǎn)手,因此,系統(tǒng)參數(shù)丟失的可能性較大。
維修時(shí),通過(guò)檢查機(jī)床上使用的電動(dòng)機(jī)型號(hào)、編碼器類(lèi)型、絲杠螺距與減速比等相關(guān)參數(shù)后,重新對(duì)數(shù)字伺服系統(tǒng)進(jìn)行了初始化處理(初始化的方法詳見(jiàn)第5章第5.2.6節(jié))后,起動(dòng)機(jī)床,驅(qū)動(dòng)器顯示“0”,CNC報(bào)警消失,通過(guò)操作試驗(yàn),機(jī)床X、Z軸可以正常工作。
例18~例19.加工工件尺寸出現(xiàn)無(wú)規(guī)律的變化的故障維修
18.故障現(xiàn)象:某配套FANUCPM0的數(shù)控車(chē)床,在工作過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)加工工件的X向尺寸出現(xiàn)無(wú)規(guī)律的變化。
分析與處理過(guò)程:數(shù)控機(jī)床的加工尺寸不穩(wěn)定通常與機(jī)械傳動(dòng)系統(tǒng)的安裝、連接與精度,以及伺服進(jìn)給系統(tǒng)的設(shè)定與調(diào)整有關(guān)。在本機(jī)床上利用百分表仔細(xì)測(cè)量X軸的定位精度,發(fā)現(xiàn)絲杠每移動(dòng)一個(gè)螺距,X向的實(shí)際尺寸總是要增加幾十微米,而且此誤差不斷積累。
根據(jù)以上現(xiàn)象分析,故障原因似乎與系統(tǒng)的“齒輪比”、參考計(jì)數(shù)器容量、編碼器脈沖數(shù)等參數(shù)的設(shè)定有關(guān),但經(jīng)檢查,以上參數(shù)的設(shè)定均正確無(wú)誤,排除了參數(shù)設(shè)定不當(dāng)引起故障的原因。
為了進(jìn)一步判定故障部位,維修時(shí)拆下X軸伺服電動(dòng)機(jī),并在電動(dòng)機(jī)軸端通過(guò)劃線(xiàn)作上標(biāo)記,利用手動(dòng)增量進(jìn)給方式移動(dòng)X軸,檢查發(fā)現(xiàn)X軸每次增量移動(dòng)一個(gè)螺距時(shí),電動(dòng)機(jī)軸轉(zhuǎn)動(dòng)均大于360o。同時(shí),在以上檢測(cè)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)伺服電動(dòng)機(jī)每次轉(zhuǎn)動(dòng)到某一固定的角度上時(shí),均出現(xiàn)“突跳”現(xiàn)象,且在無(wú)“突跳”區(qū)域,運(yùn)動(dòng)距離與電動(dòng)機(jī)軸轉(zhuǎn)過(guò)的角度基本相符(無(wú)法精確測(cè)量,依靠觀察確定)。
根據(jù)以上試驗(yàn)可以判定故障是由于X軸的位置檢測(cè)系統(tǒng)不良引起的,考慮到“突跳”僅在某一固定的角度產(chǎn)生,且在無(wú)“突跳”區(qū)域,運(yùn)動(dòng)距離與電動(dòng)機(jī)軸轉(zhuǎn)過(guò)的角度基本相符。因此,可以進(jìn)一步確認(rèn)故障與測(cè)量系統(tǒng)的電纜連接、系統(tǒng)的接口電路無(wú)關(guān),原因是編碼器本身的不良。
通過(guò)更換編碼器試驗(yàn),確認(rèn)故障是由于編碼器不良引起的,更換編碼器后,機(jī)床恢復(fù)正常。
19.故障現(xiàn)象:某配套FANUC 0T系統(tǒng)的數(shù)控車(chē)床,在工作運(yùn)行中,被加工零件的Z軸尺寸逐漸變小,而且每次的變化量與機(jī)床的切削力有關(guān),當(dāng)切削力增加時(shí),變化量也會(huì)隨之變大。
分析與處理過(guò)程:根據(jù)故障現(xiàn)象分析,產(chǎn)生故障的原因應(yīng)在伺服電動(dòng)機(jī)與滾珠絲杠之間的機(jī)械連接上。由于本機(jī)床采用的是聯(lián)軸器直接聯(lián)接的結(jié)構(gòu)形式,當(dāng)伺服電動(dòng)機(jī)與滾珠絲杠之間的彈性聯(lián)軸器未能鎖緊時(shí),絲杠與電動(dòng)機(jī)之間將產(chǎn)生相對(duì)滑移,造成Z軸進(jìn)給尺寸逐漸變小。
解決聯(lián)軸器不能正常鎖緊的方法是壓緊錐形套,增加摩擦力。如果聯(lián)軸器與絲杠、電動(dòng)機(jī)之間配合不良,依靠聯(lián)軸器本身的鎖緊螺釘無(wú)法保證鎖緊時(shí),通常的解決方法是將每組錐形彈性套中的其中一個(gè)開(kāi)一條0.5mm左右的縫,以增加錐形彈性套的收縮量,這樣可以解決聯(lián)軸器與絲杠、電動(dòng)機(jī)之間配合不良引起的松動(dòng)。
20.實(shí)際移動(dòng)量與理論值不符的故障維修
故障現(xiàn)象:某配套FANUC 0T的數(shù)控車(chē)床,用戶(hù)在加工過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)X、Z軸的實(shí)際移動(dòng)尺寸與理論值不符。
分析與處理過(guò)程:由于本機(jī)床X、Z軸工作正常,故障僅是移動(dòng)的實(shí)際值與理論值不符,因此可以判定機(jī)床系統(tǒng)、驅(qū)動(dòng)器等部件均無(wú)故障,引起問(wèn)題的原因在于機(jī)械傳動(dòng)系統(tǒng)參數(shù)與控制系統(tǒng)的參數(shù)匹配不當(dāng)。
機(jī)械傳動(dòng)系統(tǒng)與控制系統(tǒng)匹配的參數(shù)在不同的系統(tǒng)中有所不同,通常有電子齒輪比、指令倍乘系數(shù)、檢測(cè)倍乘系數(shù)、編碼器脈沖數(shù)、絲杠螺距等。以上參數(shù)必須統(tǒng)一設(shè)定,才能保證系統(tǒng)的指令值與實(shí)際移動(dòng)值相符。
在本機(jī)床中,通過(guò)檢查系統(tǒng)設(shè)定參數(shù)發(fā)現(xiàn),X、Z軸伺服電動(dòng)機(jī)的編碼器脈沖數(shù)與系統(tǒng)設(shè)定不一致。在機(jī)床上,X、Z軸的電動(dòng)機(jī)的型號(hào)相同,但內(nèi)裝式編碼器分別為每轉(zhuǎn)2000脈沖與2500脈沖,而系統(tǒng)的設(shè)定值正好與此相反。
據(jù)了解,故障原因是用戶(hù)在進(jìn)行機(jī)床大修時(shí),曾經(jīng)拆下X、Z軸伺服電動(dòng)機(jī)進(jìn)行清理,但安裝時(shí)未注意到編碼器的區(qū)別,從而引起了以上問(wèn)題。對(duì)X、Z電動(dòng)機(jī)進(jìn)行交換后,機(jī)床恢復(fù)正常工作。
21.FANUC 0TD系統(tǒng)ALM416報(bào)警的維修
故障現(xiàn)象:一臺(tái)配套FANUC 0TD系統(tǒng)αC伺服驅(qū)動(dòng)的二手?jǐn)?shù)控車(chē)床,開(kāi)機(jī)后系統(tǒng)顯示ALM401、ALM416報(bào)警。
分析與處理過(guò)程:FANUC 0TD系統(tǒng)出現(xiàn)ALM401報(bào)警的含義同前述,ALM416報(bào)警的含義是“位置測(cè)量系統(tǒng)連接不良”。
檢查系統(tǒng)的診斷參數(shù),DGN202 bit4=l,證明故障原因是電動(dòng)機(jī)內(nèi)裝式串行脈沖編碼器斷線(xiàn)。
根據(jù)報(bào)警提示,檢查X、Z軸編碼器連接電纜,發(fā)現(xiàn)X軸位置編碼器連接電纜存在部分?jǐn)嗑(xiàn)。
重新連接,更換編碼器電纜后,報(bào)警排除,機(jī)床X、Z軸恢復(fù)正常工作。
22.FANUCll系統(tǒng)發(fā)生SV023報(bào)警的維修
故障現(xiàn)象:一臺(tái)配套FANUC llM系統(tǒng)的加工中心,開(kāi)機(jī)時(shí),發(fā)生SV023和SV009報(bào)警。
分析與處理過(guò)程:FANUC llM發(fā)生SV023報(bào)警的含義是“伺服驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)過(guò)載”,SV009報(bào)警的含義是“在移動(dòng)過(guò)程中,位置跟隨誤差超差”。在這兩個(gè)報(bào)警中,如驅(qū)動(dòng)器發(fā)生SV023報(bào)警,必然會(huì)引起驅(qū)動(dòng)器的停止,從而產(chǎn)生SV009報(bào)警。因此,SV023是本機(jī)床故障的主要原因。產(chǎn)生SV023報(bào)警可能的原因有:
1)電動(dòng)機(jī)負(fù)載太大。
2)速度控制單元上的熱繼電器動(dòng)作。
3)伺服變壓器熱敏開(kāi)關(guān)動(dòng)作。
4)驅(qū)動(dòng)器再生反饋的能量過(guò)大。
5)速度控制單元的設(shè)定錯(cuò)誤或調(diào)整不當(dāng)。
對(duì)于以上故障,可以通過(guò)如下方法進(jìn)行檢查、判別:
1)電動(dòng)機(jī)負(fù)載太大:可在機(jī)床運(yùn)行時(shí),通過(guò)測(cè)定電動(dòng)機(jī)電流,判斷它是否超過(guò)額定值。
2)速度控制單元上的熱繼電器動(dòng)作:可以通過(guò)檢查熱繼電器的電流設(shè)定值是否小于電動(dòng)機(jī)額定電流、并觀察熱繼電器是否動(dòng)作進(jìn)行判定。
3)伺服變壓器熱敏開(kāi)關(guān)動(dòng)作:可以通過(guò)觸摸變壓器表面溫度進(jìn)行判斷。如變壓器表面溫度低于60oC時(shí),熱敏開(kāi)關(guān)動(dòng)作,則說(shuō)明此開(kāi)關(guān)不良;否則,屬于變壓器過(guò)熱。
4)再生反饋的能量過(guò)大:可以檢查電動(dòng)機(jī)的加、減頻率是否過(guò)高:垂直軸的平衡是否合適等。
5)速度控制單元的設(shè)定錯(cuò)誤或調(diào)整不當(dāng):可以通過(guò)檢查設(shè)定端、信號(hào)動(dòng)態(tài)波形等進(jìn)行確認(rèn)。
根據(jù)以上分析,經(jīng)測(cè)試機(jī)床空運(yùn)時(shí)的電動(dòng)機(jī)電流,發(fā)現(xiàn)電流值已經(jīng)超過(guò)電動(dòng)機(jī)的額定電流。將伺服電動(dòng)機(jī)拆下后,在電動(dòng)機(jī)不通電的情況下,用手轉(zhuǎn)動(dòng)電動(dòng)機(jī)輸出軸,結(jié)果發(fā)現(xiàn)軸的轉(zhuǎn)動(dòng)困難。由于該電動(dòng)機(jī)不帶制動(dòng)器,因此,可以判定電動(dòng)機(jī)存在問(wèn)題,經(jīng)進(jìn)一步檢查發(fā)現(xiàn),電動(dòng)機(jī)輸出軸軸承損壞,維修后機(jī)床恢復(fù)正常。
23.FANUC l5系統(tǒng)偶爾出現(xiàn)SV013報(bào)警的維修
故障現(xiàn)象:一臺(tái)配套FANUC 15MA數(shù)控系統(tǒng)的龍門(mén)加工中心,在正常加工過(guò)程中,系統(tǒng)偶爾出現(xiàn)SV013報(bào)警。
分析與處理過(guò)程:FANUC 15MA系統(tǒng)出現(xiàn)SV013報(bào)警的含義是“Y軸伺服驅(qū)動(dòng)器的V-READY信號(hào)斷開(kāi)(YAXIS IMPROPER V-READY OFF)”。檢查伺服驅(qū)動(dòng)器,發(fā)現(xiàn)Y軸伺服驅(qū)動(dòng)上的VRDY發(fā)光二極管不亮。
由于FANUC交流伺服驅(qū)動(dòng)的VRDY信號(hào)是在伺服驅(qū)動(dòng)器的主接觸器MCC吸合、伺服驅(qū)動(dòng)器主回路接通后,如驅(qū)動(dòng)器工作正常(即驅(qū)動(dòng)器無(wú)過(guò)電流、過(guò)電壓、過(guò)熱、測(cè)速反饋等報(bào)警),MCC就保持吸合,信號(hào)VRDY為“1”。
本故障的實(shí)質(zhì)是主接觸器MCC未能正常吸合、保持或觸點(diǎn)接觸不良,根據(jù)本章前述,其可能的原因有:
1)伺服驅(qū)動(dòng)器故障。
2)驅(qū)動(dòng)器主回路過(guò)電流。
3)CNC與伺服單元之間的電纜連接不良。
仔細(xì)檢查Y軸伺服驅(qū)動(dòng)器,發(fā)現(xiàn)驅(qū)動(dòng)器除VRDY發(fā)光二極管不亮外,無(wú)其他的報(bào)警燈亮,由此可初步排除驅(qū)動(dòng)器主回路過(guò)電流的原因。檢查CNC和伺服驅(qū)動(dòng)器間的連接電纜,未發(fā)現(xiàn)連接問(wèn)題。
為了進(jìn)一步判定故障原因,維修時(shí)將Y軸和Z軸伺服驅(qū)動(dòng)器的控制板進(jìn)行了交換,但故障仍然存在,排除了驅(qū)動(dòng)器控制板不良的原因。接著,又交換了Y軸和Z軸伺服驅(qū)動(dòng)器的功放板,交換后故障從Y軸移到了Z軸,由此判定故障原因在Y軸伺服驅(qū)動(dòng)器的功放板。
對(duì)照FANUC交流伺服主回路進(jìn)行詳細(xì)檢查,確認(rèn)主回路的電氣元器件均無(wú)故障,由此推斷產(chǎn)生故障的原因可能是MCC接觸器本身的不良。為了確認(rèn),維修時(shí)通過(guò)外部電源直接給MCC接觸器線(xiàn)圈加110V交流控制電壓,經(jīng)試驗(yàn)發(fā)現(xiàn)MCC存在自動(dòng)斷開(kāi)現(xiàn)象,說(shuō)明MCC接觸器線(xiàn)圈存在故障。
更換接觸器后,機(jī)床恢復(fù)正常。
24.FANUC l6系統(tǒng)ALM411、ALM414報(bào)警的維修
故障現(xiàn)象:某配套FANUC l6系統(tǒng)的進(jìn)口臥式加工中心,在B軸回轉(zhuǎn)時(shí)出現(xiàn)ALM414、ALM411報(bào)警。
分析與處理過(guò)程:FANUC 16系統(tǒng)發(fā)生ALM411報(bào)警的含義是“移動(dòng)過(guò)程中位置遍差過(guò)大”;ALM414的含義是“數(shù)字伺服報(bào)警(B-Axis DETECTION SYSTEM ERROR)”。
該機(jī)床的B軸為回轉(zhuǎn)工作臺(tái),經(jīng)診斷、檢查,確認(rèn)故障原因?yàn)?/span>B軸過(guò)電流。
仔細(xì)觀察機(jī)床B軸的故障現(xiàn)象,發(fā)現(xiàn)B軸在一抬起后即開(kāi)始回轉(zhuǎn),兩個(gè)動(dòng)作間幾乎沒(méi)有停頓過(guò)程,因此,分析故障原因可能是由于B軸抬起未到位引起的。
鑒于機(jī)床液壓系統(tǒng)壓力已達(dá)到規(guī)定值,且B軸抬起開(kāi)關(guān)的安裝位置不方便調(diào)整,通過(guò)PMC程序檢查發(fā)現(xiàn),抬起信號(hào)在PMC程序中是通過(guò)延時(shí)實(shí)現(xiàn)的。為此,首先通過(guò)延長(zhǎng)延時(shí)時(shí)間,進(jìn)行了進(jìn)一步試驗(yàn)。
通過(guò)試驗(yàn),結(jié)論是當(dāng)延時(shí)時(shí)間加長(zhǎng)后,B軸可以到達(dá)完全抬起的狀態(tài),結(jié)合考慮效率與可靠性因素,最終將延時(shí)由原0.5s改為1s后,故障排除,機(jī)床恢復(fù)正常。
25.FANUC 16系統(tǒng)ALM410報(bào)警的維修
故障現(xiàn)象:一臺(tái)配套FANUC l6系統(tǒng)的臥式加工中心,開(kāi)機(jī)后CNC部出現(xiàn)ALM410(Z軸)報(bào)警,機(jī)床無(wú)法正常起動(dòng)。
分析與處理過(guò)程:FANUC 16系統(tǒng)出現(xiàn)ALM410的含義是“軸停止時(shí)的任意跟隨誤差超差”。導(dǎo)致系統(tǒng)出現(xiàn)該報(bào)警的原因較多,如電動(dòng)機(jī)電極相序不正確,編碼器連接不良等。
在本機(jī)床上,由于故障前機(jī)床工作正常,因此可以基本排除電動(dòng)機(jī)相序的原因,檢查驅(qū)動(dòng)器與電動(dòng)機(jī)的連接均正確無(wú)誤,插頭固定良好,排除了連接上可能產(chǎn)生的報(bào)警原因。
進(jìn)一步觀察機(jī)床的實(shí)際故障現(xiàn)象,發(fā)現(xiàn)機(jī)床開(kāi)機(jī)時(shí)無(wú)報(bào)警,但一旦Y軸制動(dòng)器松開(kāi)后,主軸箱即有較明顯的下落,隨即CNC出現(xiàn)報(bào)警。針對(duì)以上現(xiàn)象,維修時(shí)根據(jù)該機(jī)床Y軸采用的是液壓平衡系統(tǒng)的特點(diǎn),結(jié)合主軸箱在Y軸松開(kāi)后存在自落的現(xiàn)象,初步判斷,報(bào)警與液壓平衡系統(tǒng)有關(guān)。
為了驗(yàn)證,在對(duì)主軸箱下部用木塊進(jìn)行局部支撐,并留少量間隙后,起動(dòng)液壓系統(tǒng),并手動(dòng)強(qiáng)制松開(kāi)Y制動(dòng)器后試驗(yàn),試驗(yàn)發(fā)現(xiàn),一旦Y制動(dòng)器被松開(kāi),主軸箱立即下落,并到達(dá)支撐位置。
但若在Y軸已支撐的情況下,再次起動(dòng)機(jī)床,系統(tǒng)無(wú)報(bào)警,Y軸亦可以正常工作,由此確認(rèn)故障是由于Y軸平衡系統(tǒng)不良引起的。在對(duì)液壓平衡系統(tǒng)進(jìn)行維修、調(diào)整后,故障消失,機(jī)床恢復(fù)正常工作。
26.FANUC l6B系統(tǒng)ALM414報(bào)警的維修
故障現(xiàn)象:一臺(tái)配套FANUC l6B系統(tǒng)、α系列伺服驅(qū)動(dòng)的臥式加工中心,在用戶(hù)因驅(qū)動(dòng)器損壞,重新更換Y軸驅(qū)動(dòng)器后,開(kāi)機(jī)后移動(dòng)Y軸時(shí),出現(xiàn)ALM414報(bào)警。
分析與處理過(guò)程:FANUC l6B出現(xiàn)ALM414報(bào)警的含義是“數(shù)字伺服報(bào)警”,故障原因可以通過(guò)診斷參數(shù)DGN200~DGN204進(jìn)行檢查。
檢查發(fā)現(xiàn),該機(jī)床DGN200 bit2=“1”,表明再生制動(dòng)電路存在不良,進(jìn)一步檢查驅(qū)動(dòng)器,其狀態(tài)顯示為“4”,?表明再生制動(dòng)電路存在報(bào)警。
考慮到驅(qū)動(dòng)器更換的是全新備件,據(jù)現(xiàn)場(chǎng)了解,更換驅(qū)動(dòng)器前已經(jīng)確認(rèn)Y軸電動(dòng)機(jī)、連接電纜均無(wú)異常,分析以上幾點(diǎn),初步確定故障原因是驅(qū)動(dòng)器設(shè)定不正確引起的。
通過(guò)檢查實(shí)際機(jī)床電氣控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì),確認(rèn)該軸驅(qū)動(dòng)器使用了外接200W的再生制動(dòng)電阻。因此,驅(qū)動(dòng)器設(shè)定必須與此相對(duì)應(yīng)。打開(kāi)驅(qū)動(dòng)器前蓋檢查,發(fā)現(xiàn)驅(qū)動(dòng)器的再生制動(dòng)設(shè)定(S3/S4)不正確。進(jìn)行正確的設(shè)定后,故障排除,機(jī)床恢復(fù)正常工作。
27.故障現(xiàn)象:一臺(tái)配套FANUC 16B系統(tǒng)、α伺服驅(qū)動(dòng)的進(jìn)口立式加工中心,在自動(dòng)加工過(guò)程中,經(jīng)常出現(xiàn)Y軸ALM414、ALM411報(bào)警。
分析與處理過(guò)程:FANUC l6B系統(tǒng)出現(xiàn)ALM414、ALM411的含義及分析過(guò)程同前述,通過(guò)診斷參數(shù)DGN200、DGN201檢查,出現(xiàn)報(bào)警時(shí)DGN200 bit7=“1”,DGN201 bit7=“0”,表明故障原因?yàn)?/span>Y軸電動(dòng)機(jī)過(guò)熱。在故障時(shí)手摸Y軸伺服電動(dòng)機(jī),感覺(jué)電動(dòng)機(jī)外表發(fā)燙,證明Y軸電動(dòng)機(jī)事實(shí)上存在過(guò)熱。
由于機(jī)床在開(kāi)機(jī)后的一定時(shí)間內(nèi)工作正常、無(wú)報(bào)警,因此,初步判定故障是Y軸負(fù)載太大引起的。
在停機(jī)后,手動(dòng)轉(zhuǎn)動(dòng)Y軸絲杠,發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)動(dòng)十分困難,由此確認(rèn)故障原因在機(jī)械部分。維修時(shí)檢查Y軸拖板與導(dǎo)軌,發(fā)現(xiàn)該機(jī)床床身上切屑堆積,Y軸導(dǎo)軌污染嚴(yán)重。重新清除鐵屑,拆下Y軸導(dǎo)軌鑲條,對(duì)拖板進(jìn)行全面清理、維護(hù)保養(yǎng)后,經(jīng)連續(xù)運(yùn)行試驗(yàn),故障消失,機(jī)床恢復(fù)正常工作。
28.故障現(xiàn)象:一臺(tái)配套FANUC 16B系統(tǒng)、α伺服驅(qū)動(dòng)的進(jìn)口立式加工中心,在回轉(zhuǎn)工作臺(tái)(A軸)回轉(zhuǎn)時(shí),出現(xiàn)A軸ALM414、ALM411報(bào)警。
分析與處理過(guò)程:FANUC l6B系統(tǒng)出現(xiàn)ALM414、ALM411的含義及分析過(guò)程同前述,通過(guò)診斷參數(shù)檢查確認(rèn),故障原因是A軸過(guò)載,F(xiàn)場(chǎng)分析,該機(jī)床A軸為回轉(zhuǎn)工作臺(tái),并有帶液壓夾具的尾架,引起A軸過(guò)載的原因可能與回轉(zhuǎn)臺(tái)的松開(kāi)與尾架的松開(kāi)動(dòng)作有關(guān)。為了確定故障部位,在維修過(guò)程中,取下了液壓夾具,使尾架與回轉(zhuǎn)臺(tái)連接脫開(kāi)后,再開(kāi)機(jī)試驗(yàn),機(jī)床故障消失,由此判定,導(dǎo)致A軸過(guò)載的原因可能與尾架有關(guān)。開(kāi)機(jī),松開(kāi)尾架后,手動(dòng)轉(zhuǎn)動(dòng)尾架發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)動(dòng)困難,重新調(diào)節(jié)尾架夾緊、松開(kāi)機(jī)構(gòu),在確認(rèn)尾架能可靠松開(kāi)后,開(kāi)機(jī)試驗(yàn),故障消失,機(jī)床恢復(fù)正常。
29.FANUC l6B系統(tǒng)偶爾出現(xiàn)ALM414報(bào)警的維修
故障現(xiàn)象:一臺(tái)配套FANUC l6B系統(tǒng)、α伺服驅(qū)動(dòng)的進(jìn)口立式加工中心,在機(jī)床自動(dòng)加工時(shí),偶爾出現(xiàn)ALM414(X數(shù)字伺服)報(bào)警,重新開(kāi)機(jī)后,機(jī)床故障即可消失。
分析與處理過(guò)程:FANUC 16B系統(tǒng)出現(xiàn)ALM411報(bào)警的含義同前述,通過(guò)診斷參數(shù)確認(rèn),故障原因是X軸編碼器連接不良。由于故障偶爾出現(xiàn),分析最大可能的原因是X軸編碼器連接不良。
通過(guò)對(duì)X軸伺服電動(dòng)機(jī)編碼器的檢查,發(fā)現(xiàn)其插頭松動(dòng),重新固定后,故障排除,機(jī)床恢復(fù)正常工作。
30,不能啟動(dòng)、運(yùn)行抖動(dòng)、失磁、過(guò)流、過(guò)載、跑位、輸出不平衡、位置不準(zhǔn)等、無(wú)顯示、缺相、過(guò)壓、欠壓、過(guò)熱、接地、參數(shù)錯(cuò)誤、有顯示無(wú)輸出、模塊損壞、報(bào)錯(cuò)等
1.510號(hào)報(bào)警。
報(bào)警信息: “over travel:+x axis”,超程:+x軸。
報(bào)警說(shuō)明:x軸正方向超過(guò)設(shè)定的軟件限位。
2.511號(hào)報(bào)警
報(bào)警信息: “over travel:-x axis”,超程:-x軸。
報(bào)警說(shuō)明:x軸負(fù)方向超過(guò)設(shè)定的軟件限位。
3.512號(hào)報(bào)警
報(bào)警信息: “over travel:+x axis”,超程:+x軸。
報(bào)警說(shuō)明:x軸正方向超過(guò)設(shè)定的第二軟件限位。
4.513號(hào)報(bào)警
報(bào)警信息: “over travel:-x axis”,超程: -x軸。
報(bào)警說(shuō)明:x軸負(fù)方向超過(guò)設(shè)定的第二軟件限位。
5.514號(hào)報(bào)警
報(bào)警信息: “over travel:+x axis”,超程:+x軸。
報(bào)警說(shuō)明:x軸正方向超過(guò)設(shè)定的0t硬限位位置(僅用于m系列)。
6.515號(hào)報(bào)警
報(bào)警信息: “over travel:-x axis”,超程:-x軸。
報(bào)警說(shuō)明:x軸負(fù)方向超過(guò)設(shè)定的0t硬限位位置(僅用于m系列)。
7.520號(hào)報(bào)警
報(bào)警信息: “over travel:+y (z) axis”,超程:+y(z)軸。
報(bào)警說(shuō)明:y軸(m系統(tǒng))或z軸 (t系列)正方向超過(guò)設(shè)定的軟件限位。
8.521號(hào)報(bào)警
報(bào)警信息: “over travel:-y (z) axis”,超程:-y(z)軸。
報(bào)警說(shuō)明:y軸(m系統(tǒng))或z軸(t系列)負(fù)方向超過(guò)設(shè)定的軟件限位。
9.522號(hào)報(bào)警
報(bào)警信息: “over travel:+y(z)axis”,超程:+y(z)軸。
報(bào)警說(shuō)明: y軸(m系統(tǒng))或z軸(t系列)正方向超過(guò)設(shè)定的第二軟件限位。
10.523號(hào)報(bào)警
報(bào)警信息: “over travel:-y(z) axis”,超程:-y(z)軸。
報(bào)警說(shuō)明: y軸(m系統(tǒng))或z軸(t系列)負(fù)方向超過(guò)設(shè)定的第二軟件限位。
11.524號(hào)報(bào)警
報(bào)警信息: “over travel:+y(z) axis”,超程:+y(z)軸。
報(bào)警說(shuō)明:y軸 (m系統(tǒng))或z軸(t系列)正方向超過(guò)設(shè)定的0t硬限位位置 (僅用于m系列)。
12.525號(hào)報(bào)警
報(bào)警信息: “over travel:-y (z) axis”,超程:-y (z)軸。
報(bào)警說(shuō)明: y軸 (m系統(tǒng))或z軸(t系列)負(fù)方向超過(guò)設(shè)定的0t硬限位位置 (僅用于m系列)。
13.530號(hào)報(bào)警
報(bào)警信息: “over travel:+z axis”,超程:+z軸。
報(bào)警說(shuō)明:z軸正方向超過(guò)設(shè)定的軟件限位(僅用于m系列)。
14.531號(hào)報(bào)警
報(bào)警信息: “over travel:-z axis”,超程:-z軸。
報(bào)警說(shuō)明:z軸負(fù)方向超過(guò)設(shè)定的軟件限位(僅用于m系列)。
15.532號(hào)報(bào)警
報(bào)警信息: “over travel:+z axis”,超程:+z軸。
報(bào)警說(shuō)明:z軸正方向超過(guò)設(shè)定的第二軟件限位(僅用于m系列)。
16.533號(hào)報(bào)警
報(bào)警信息: “over travel:-z axis”,超程: -z軸。
報(bào)警說(shuō)明:z軸負(fù)方向超過(guò)設(shè)定的第二軟件限位(僅用于m系列)。
17.534號(hào)報(bào)警
報(bào)警信息: “over travel:+z axis”,超程:+z軸。
報(bào)警說(shuō)明:z軸正方向超過(guò)設(shè)定的0t硬限位位置(僅用于m系列)。
18.535號(hào)報(bào)警
報(bào)警信息: “over travel:-z axis”,超程:-z軸。
報(bào)警說(shuō)明: z軸負(fù)方向超過(guò)設(shè)定的0t硬限位位置 (僅用于m系列)。
19.540號(hào)報(bào)警
報(bào)警信息: “over travel:+4th axis”,超程:第4軸正向。
報(bào)警說(shuō)明:第4軸正方向超過(guò)設(shè)定的軟件限位。
20.541號(hào)報(bào)警
報(bào)警信息: “over travel:-4th axis”,超程:第4軸負(fù)向。
報(bào)警說(shuō)明:第4軸負(fù)方向超過(guò)設(shè)定的軟件限位。
21.550號(hào)報(bào)警
報(bào)警信息: “over travel:+5th axis”,超程:第5軸正向。
報(bào)警說(shuō)明:第5軸正方向超過(guò)設(shè)定的軟件限位。
22.551號(hào)報(bào)警
報(bào)警信息: “over travel:-5th axis”,超程:第5軸負(fù)向。
報(bào)警說(shuō)明:第5軸負(fù)方向超過(guò)設(shè)定的軟件限位。
23.560號(hào)報(bào)警
報(bào)警信息: “over travel:+6th axis”,超程: 第6軸正向。
報(bào)警說(shuō)明:第6軸正方向超過(guò)設(shè)定的軟件限位。
24.561號(hào)報(bào)警
報(bào)警信息: “over travel:-6th axis”,超程: 第6軸負(fù)向。
報(bào)警說(shuō)明:第6軸負(fù)方向超過(guò)設(shè)定的軟件限位。
25.570號(hào)報(bào)警
報(bào)警信息: “over travel:+7th axis”,超程:第7軸正向。
報(bào)警說(shuō)明:第7軸正方向超過(guò)設(shè)定的軟件限位。
26.571號(hào)報(bào)警
報(bào)警信息: “over travel:-7th axis”,超程: 第7軸負(fù)向。
報(bào)警說(shuō)明: 第7軸負(fù)方向超過(guò)設(shè)定的軟件限位。
27.580號(hào)報(bào)警
報(bào)警信息: “over travel:+8th axis”,超程:第8軸正向。
報(bào)警說(shuō)明:第8軸正方向超過(guò)設(shè)定的軟件限位。
28.581號(hào)報(bào)警
報(bào)警信息: “over travel:-8th axis”,超程: 第8軸負(fù)向。
發(fā)那科伺服驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)常見(jiàn)故障維修、發(fā)那科伺服驅(qū)動(dòng)報(bào)警維修、發(fā)那科驅(qū)動(dòng)器維修、發(fā)那科主軸驅(qū)動(dòng)器維修、發(fā)那科伺服驅(qū)動(dòng)維修
發(fā)那科驅(qū)動(dòng)常見(jiàn)的故障:
無(wú)顯示、缺相、過(guò)流、過(guò)壓、欠壓、過(guò)熱、過(guò)載、接地、參數(shù)錯(cuò)誤、有顯示無(wú)輸出、模塊損壞、報(bào)錯(cuò)等;
伺服驅(qū)動(dòng)故障報(bào)警號(hào):
400,401,402,403,404,405,406,408,409,,410,420,430,411,421,431,,413,415,423,433,414,424,434,425,435,416,426,417,420,421,422,423,427,430,431,432,433,434,435,436,437,438,439,440,441,442,443,444,445,446,447,448,449,453,456,457,458,459,460,461,462,463,464,465,466,467,468,490,491,494,495,
600,601,602,603,604,605,606,607
700,701,704,740,741,742,749,750,
5134,5135,5136,5137,5197,5198,900,910
報(bào)警號(hào) 報(bào)警內(nèi)容
400 伺服放大器或電機(jī)過(guò)載。
401速度控制器準(zhǔn)備號(hào)信號(hào)(VRDY )被關(guān)斷。
404VRDY 信號(hào)沒(méi)有被關(guān)斷,但位置控制器準(zhǔn)備好信號(hào)(PRDY )被關(guān)斷。 正常情況下,VRDY 和PRDY 信號(hào)應(yīng)同時(shí)存在。
405位置控制系統(tǒng)錯(cuò)誤,由于 NC或伺服系統(tǒng)的問(wèn)題使返回參考點(diǎn)的操 作失敗。重新進(jìn)行返回參考點(diǎn)的操作。
410X 軸停止時(shí),位置誤差超出設(shè)定值。
411X 軸運(yùn)動(dòng)時(shí),位置誤差超出設(shè)定值。
413X 軸誤差寄存器中的數(shù)據(jù)超出極限值,或D/A 轉(zhuǎn)換器接受的速度指令超出極限值(可能是參數(shù)設(shè)置的錯(cuò)誤)。
414X軸數(shù)字伺服系統(tǒng)錯(cuò)誤,檢查720 號(hào)診斷參數(shù)并參考伺服系統(tǒng)手冊(cè)。
415X 軸指令速度超出 511875 檢測(cè)單位秒,檢查參數(shù) CMR
416X 軸編碼器故障。
417X軸電機(jī)參數(shù)錯(cuò)誤,檢查8120 、8122、8123 、8124號(hào)參數(shù)
420Y 軸停止時(shí),位置誤差超出設(shè)定值。
421Y 軸運(yùn)動(dòng)時(shí),位置誤差超出設(shè)定值。
423Y 軸誤差寄存器中的數(shù)據(jù)超出極限值,或D/A 轉(zhuǎn)換器接受的速度指 令超出極限值(可能是參數(shù)設(shè)置的錯(cuò)誤)。
424X軸數(shù)字伺服系統(tǒng)錯(cuò)誤,檢查 721 號(hào)診斷參數(shù)并參考伺服系統(tǒng)手冊(cè)。
425軸指令速度超出 511875 檢測(cè)單位秒,檢查參數(shù)CMR
426Y軸編碼器故障
427Y軸電機(jī)參數(shù)錯(cuò)誤,檢查 8220 、8222、8223 、8224號(hào)參數(shù)。
430Z 軸停止時(shí),位置誤差超出設(shè)定值。
431Z 軸運(yùn)動(dòng)時(shí),位置誤差超出設(shè)定值。
433 Z 軸誤差寄存器中的數(shù)據(jù)超出極限值,或D/A 轉(zhuǎn)換器接受的速度指令超出極限值(可能是參數(shù)設(shè)置的錯(cuò)誤)。
434 Z軸數(shù)字伺服系統(tǒng)錯(cuò)誤,檢查 722 號(hào)診斷參數(shù)并參考伺服系統(tǒng)手冊(cè)。
435Z軸指令速度超出 511875 檢測(cè)單位秒,檢查參數(shù)CMR 。
436Z 軸編碼器故障。
437Z軸電機(jī)參數(shù)錯(cuò)誤,檢查8320、8322、8323、8324號(hào)參數(shù)。
2 速度控制單元+5V欠電壓報(bào)警
5 直流母線(xiàn)欠電壓報(bào)警 主回路斷路器跳閘 8 1軸電動(dòng)機(jī)過(guò)電流 一軸或二、三軸單元的第一軸
9 M軸電動(dòng)機(jī)過(guò)電流 二、三軸單元的第二軸 A N軸電動(dòng)機(jī)過(guò)電流 二、三軸單元的第三軸 b L/M軸電動(dòng)機(jī)同時(shí)過(guò)電流 C M/N軸電動(dòng)機(jī)同時(shí)過(guò)電流 d L/N軸電動(dòng)機(jī)同時(shí)過(guò)電流 E L/M/N軸電動(dòng)機(jī)同時(shí)過(guò)電流
8. L軸的IPM模塊過(guò)熱、過(guò)流、控制電壓低 一軸或二、三軸單元的第一軸
9. M軸的IPM模塊過(guò)熱、過(guò)流、控制電壓低 二、三軸單元的第二軸 A. N軸的IPM模塊過(guò)熱、過(guò)流、控制電壓低 二、三軸單元的第三軸
b. L/M軸的IPM模塊同時(shí)過(guò)熱、過(guò)流、控制電壓低
C. M/N軸的IPM模塊同時(shí)過(guò)熱、過(guò)流、控制電壓低
d. L/N軸的IPM模塊同時(shí)過(guò)熱、過(guò)流、控制電壓低
E.
L/M/N軸的IPM模塊同時(shí)過(guò)熱、過(guò)流、控制電壓低
FANUC β系列數(shù)字式交流速度控制單元,帶有POWER、READY、ALM 3個(gè)狀態(tài)指示燈與7段數(shù)碼管狀態(tài)顯示,指示燈與數(shù)碼管的含義見(jiàn)表5-11。 (3)系統(tǒng)CRT上有報(bào)警的故障
1)FANUC-0系統(tǒng)的報(bào)警。FANUC數(shù)字伺服出現(xiàn)故障時(shí),通常情況下系統(tǒng)CRT上可以顯示相應(yīng)的報(bào)警號(hào),對(duì)于大部分報(bào)警,其含義與模擬伺服相同;少數(shù)報(bào)警有所區(qū)別,這些報(bào)警主要有: ①4N4報(bào)警:報(bào)警號(hào)中的N代表軸號(hào)(如:1代表X軸:2代表Y軸等,下同),報(bào)警的含義是表示數(shù)字伺服系統(tǒng)出現(xiàn)異常,詳細(xì)內(nèi)容可以通過(guò)檢查診斷參數(shù);診斷參數(shù)的意義見(jiàn)本書(shū)第5.2.3節(jié)。
表5-11 FANUCβ系列7段數(shù)碼管狀態(tài)一覽表
POWER燈 READY燈 ALM燈 數(shù)碼管顯
示
含 義
備 注
● O ● - 速度控制單元未準(zhǔn)備好
開(kāi)機(jī)時(shí)顯示 ● ● O O 速度控制單元準(zhǔn)備好
● O ● Y 速度控制單元過(guò)電壓報(bào)警
同HV報(bào)警 ● O ● P 直流母線(xiàn)欠電壓報(bào)警 主回路熔斷器跳閘 ●
O
●
J
再生制動(dòng)回路過(guò)熱報(bào)警 瞬間放電能量超過(guò),或
再生制動(dòng)單元不良或不
合適
● O ● o 過(guò)熱報(bào)警 速度控制單元過(guò)熱 ● O ● C 風(fēng)扇故障報(bào)警
● O
●
c
過(guò)電流報(bào)警
主回路過(guò)流
②4N6報(bào)警:表示位置檢測(cè)連接故障,可以通過(guò)診斷參數(shù)作進(jìn)一步檢查、判斷,參見(jiàn)本章第
5.2.3節(jié)。
③4N7報(bào)警:表示伺服參數(shù)設(shè)定不正確,可能的原因有:
a)電動(dòng)機(jī)型號(hào)參數(shù)(FANUC 0為8N20、FANUCll/15為1874)設(shè)定錯(cuò)誤。 b)電動(dòng)機(jī)的轉(zhuǎn)向參數(shù)(FANUC 0為8N22、FANUCll/15為1879)設(shè)定錯(cuò)誤。 c)速度反饋脈沖參數(shù)(FANUC 0為8N23、FANUCll/15為1876)設(shè)定錯(cuò)誤。 d)位置反饋脈沖參數(shù)(FANUC 0為8N24、FANUCll/15為1891)設(shè)定錯(cuò)誤。 e)位置反饋脈沖分辨率(FANUC 0為037bit7、FANUCll/15為1804)設(shè)定錯(cuò)誤。
④940報(bào)警:它表示系統(tǒng)主板或驅(qū)動(dòng)器控制板故障。
2)FANUCl0/11/12/15系統(tǒng)的報(bào)警。當(dāng)使用數(shù)字伺服時(shí),在FANUC l0/11/12及FANUC15上可以顯示相應(yīng)的報(bào)警。這些報(bào)警中,SV000~SVl00號(hào)報(bào)警的含義與前述的模擬伺服基本相同,不再贅述。對(duì)于數(shù)字伺服的特殊報(bào)警主要有以下幾個(gè)。
①SVl01報(bào)警:絕對(duì)編碼器數(shù)據(jù)出錯(cuò)報(bào)警。可能的原因是絕對(duì)編碼器不良或機(jī)床位置不正確。 ②SVll0報(bào)警:串行編碼器報(bào)警(串行A)?赡艿脑蚴谴芯幋a器不良或連接電纜不良,具體內(nèi)容可以參見(jiàn)α/β系列伺服驅(qū)動(dòng)器報(bào)警說(shuō)明。 ③SVlll報(bào)警:串行編碼器報(bào)警(串行C),原因同上。 ④SVll4報(bào)警:串行編碼器數(shù)據(jù)出錯(cuò)。 ⑤SVll5報(bào)警:串行編碼器通信出錯(cuò)。
⑥SVll6報(bào)警:驅(qū)動(dòng)器主接觸器(MCC)不良。 ⑦SVll7報(bào)警:數(shù)字伺服電流轉(zhuǎn)換錯(cuò)誤。
⑧SVll8報(bào)警:數(shù)字伺服檢測(cè)到異常負(fù)載。
3)FANUCl6/18系統(tǒng)的報(bào)警。在FANUCl6/18系統(tǒng)中,當(dāng)伺服驅(qū)動(dòng)器出現(xiàn)報(bào)警時(shí),CNC亦可顯示相應(yīng)的報(bào)警信息,這些信息包括:
①ALM400報(bào)警:伺服驅(qū)動(dòng)器過(guò)載,可以通過(guò)診斷參數(shù)DGN201進(jìn)一步分析,有關(guān)DGN201的說(shuō)明見(jiàn)后述。
②ALM401報(bào)警:伺服驅(qū)動(dòng)器未準(zhǔn)備好,DRDY信號(hào)為“0”。
③ALM404報(bào)警:伺服驅(qū)動(dòng)器準(zhǔn)備好信號(hào)DRDY出錯(cuò),原因是驅(qū)動(dòng)器主接觸器接通(MCON)未發(fā)出,但驅(qū)動(dòng)器DRDY信號(hào)已為“1”。 ④ALM405報(bào)警:回參考點(diǎn)報(bào)警。
⑤ALM407報(bào)警:位置誤差超過(guò)設(shè)定值。 ⑥ALM409報(bào)警:驅(qū)動(dòng)器檢測(cè)到異常負(fù)載。
⑦ALM410報(bào)警:坐標(biāo)軸停止時(shí),位置跟隨誤差超過(guò)設(shè)定值。 ⑧ALM411報(bào)警:坐標(biāo)軸運(yùn)動(dòng)時(shí),位置跟隨誤差超過(guò)設(shè)定值。
⑨ALM413報(bào)警:數(shù)字伺服計(jì)數(shù)器溢出。
⑩ALM414報(bào)警:數(shù)字伺服報(bào)警,詳細(xì)內(nèi)容可以參見(jiàn)診斷參數(shù)DGN200~204的說(shuō)明。 ⑾ALM415報(bào)警:數(shù)字伺服的速度指令超過(guò)了極限值(511875P/s),可能的原因是機(jī)床參數(shù)CMR設(shè)定錯(cuò)誤。
⑿ALM416報(bào)警:編碼器連接出錯(cuò)報(bào)警,詳細(xì)內(nèi)容可參見(jiàn)診斷參數(shù)DGN201的說(shuō)明。 ⒀ALM417報(bào)警:數(shù)字伺服參數(shù)設(shè)定錯(cuò)誤報(bào)警,相關(guān)的參數(shù)有:PRM2020/2022/2023/2024/2084/2085/1023等。
⒁ALM420報(bào)警:同步控制出錯(cuò)。
⒂ALM421報(bào)警:采用雙位置環(huán)控制時(shí),位置誤差超過(guò)。 在系統(tǒng)使用絕對(duì)編碼器時(shí),報(bào)警還包括以下內(nèi)容: ①ALM300報(bào)警:坐標(biāo)軸需要手動(dòng)回參考點(diǎn)操作。 ②ALM301報(bào)警:絕對(duì)編碼器通信出錯(cuò)。
⑧ALM302報(bào)警:絕對(duì)編碼器數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換出現(xiàn)超時(shí)報(bào)警。 ④ALM303報(bào)警:絕對(duì)編碼器數(shù)據(jù)格式出錯(cuò)。 ⑤ALM304報(bào)警:絕對(duì)編碼器數(shù)據(jù)奇偶校驗(yàn)出錯(cuò)。 ⑥ALM305報(bào)警:絕對(duì)編碼器輸入脈沖錯(cuò)誤。
⑦ALM306報(bào)警:絕對(duì)編碼器電池電壓不足,引起數(shù)據(jù)丟失。 ⑧ALM307報(bào)警:絕對(duì)編碼器電池電壓到達(dá)更換值。 ⑨ALM308報(bào)警:絕對(duì)編碼器電池報(bào)警。
⑩ALM308報(bào)警:絕對(duì)編碼器回參考點(diǎn)不能進(jìn)行。
在系統(tǒng)使用串行編碼器時(shí),串行編碼器報(bào)警內(nèi)容如下:
①ALM350報(bào)警:串行編碼器故障,具體內(nèi)容可以通過(guò)診斷參數(shù)DGN202/204檢查。 ②ALM351報(bào)警:串行編碼器通信出錯(cuò),具體內(nèi)容可以通過(guò)診斷參數(shù)DGN203檢查。
3.交流伺服電動(dòng)機(jī)的維修
(1)交流伺服電動(dòng)機(jī)的基本檢查 原則上說(shuō),交流伺服電動(dòng)機(jī)可以不需要維修,因?yàn)樗鼪](méi)有易損件。但由于交流伺服電動(dòng)機(jī)內(nèi)含有精密檢測(cè)器,因此,當(dāng)發(fā)生碰撞、沖擊時(shí)可能會(huì)引起故障,維修時(shí)應(yīng)對(duì)電動(dòng)機(jī)作如下檢查: 1)是否受到任何機(jī)械損傷?
2)旋轉(zhuǎn)部分是否可用手正常轉(zhuǎn)動(dòng)?
3)帶制動(dòng)器的電動(dòng)機(jī),制動(dòng)器是否正常?
4)是否有任何松動(dòng)螺釘或間隙?
5)是否安裝在潮濕、溫度變化劇烈和有灰塵的地方?等等。
(2)交流伺服電動(dòng)機(jī)的安裝注意點(diǎn) 維修完成后,安裝伺服電動(dòng)機(jī)要注意以下幾點(diǎn):
1)由于伺服電動(dòng)機(jī)防水結(jié)構(gòu)不是很?chē)?yán)密,如果切削液、潤(rùn)滑油等滲入內(nèi)部,會(huì)引起絕緣性能降低或繞組短路,因此,應(yīng)注意電動(dòng)機(jī)盡可能避免切削液的飛濺。
2)當(dāng)伺服電動(dòng)機(jī)安裝在齒輪箱上時(shí),加注潤(rùn)滑油時(shí)應(yīng)注意齒輪箱的潤(rùn)滑油油面高度必須低于伺服的輸出軸,防止?jié)櫥蜐B入電動(dòng)機(jī)內(nèi)部。
3)固定伺服電動(dòng)機(jī)聯(lián)軸器、齒輪、同步帶等連接件時(shí),在任何情況下,作用在電動(dòng)機(jī)上的力不能超過(guò)電動(dòng)機(jī)容許的徑向、軸向負(fù)載(見(jiàn)表5-12)。
表5-12 交流伺服電動(dòng)機(jī)容許的徑向、軸向負(fù)載
電機(jī)形式 容許的徑向負(fù)載
電機(jī)形式 容許的徑向負(fù)載
1—0,2—0 25kg 10,20,30,30R
450kg 0, 5
75kg
4)按說(shuō)明書(shū)規(guī)定,對(duì)伺服電動(dòng)機(jī)和控制電路之間進(jìn)行正確的連接。連接中的錯(cuò)誤,可能引起電動(dòng)機(jī)的失控或振蕩,也可能使電動(dòng)機(jī)或機(jī)械件損壞。當(dāng)完成接線(xiàn)后,在通電之前,必須進(jìn)行電源線(xiàn)和電動(dòng)機(jī)殼體之間的絕緣測(cè)量,測(cè)量用500兆歐表進(jìn)行:然后,再用萬(wàn)能表檢查信號(hào)線(xiàn)和電動(dòng)機(jī)殼體之間的絕緣。注意:不能用兆毆表測(cè)量脈沖編碼器輸入信號(hào)的絕緣。
(3)脈沖編碼器的更換 如交流伺服電動(dòng)機(jī)的脈沖編碼器不良,就應(yīng)更換脈沖編碼器。更換編碼器應(yīng)按規(guī)定步驟進(jìn)行,以FANUC S系列伺服電動(dòng)機(jī)為例,編碼器在交流伺服電動(dòng)機(jī)中的安裝如圖5-16所示,更換步驟如下:
1—電樞線(xiàn)插座 2—連接軸 3—轉(zhuǎn)子 4—外殼 5—繞組 6—后蓋聯(lián)接螺釘 7—安裝座
8—安裝座聯(lián)接螺釘 9—編碼器固定螺釘 10—編碼器聯(lián)接螺釘 11—后蓋 12—橡膠蓋
13—編碼器軸 14—編碼器電纜 15—編碼器插座
1)松開(kāi)后蓋聯(lián)接螺釘6,取下后蓋11。
2)取出橡膠蓋12。
3)取出編碼器聯(lián)接螺釘10,脫開(kāi)編碼器和電動(dòng)機(jī)軸之間的聯(lián)接。 4)松開(kāi)編碼器固定螺釘9,取下編碼器。
注意:由于實(shí)際編碼器和電動(dòng)機(jī)軸之間是錐度嚙合,聯(lián)接較緊,取編碼器時(shí)應(yīng)使用專(zhuān)門(mén)的工具,小心取下。
5)松開(kāi)安裝座的聯(lián)接螺釘8,取下安裝座7。
編碼器維修完成后,再重新安裝上安裝座7, 并固定編碼器聯(lián)接螺釘10,使編碼器和電動(dòng)機(jī)軸嚙合。
為了保證編碼器的安裝位置的正確,在編碼器安裝完成后,應(yīng)對(duì)轉(zhuǎn)子的位置進(jìn)行調(diào)整,方法如下:
1)將電動(dòng)機(jī)電樞線(xiàn)的V、W相(電樞插頭的B、C腳)相連。
2)將U相(電樞插頭的A腳)和直流調(diào)壓器的“+”端相聯(lián),V、W和直流調(diào)壓器的“-”端相連,編碼器加X+5V電源(編碼器插頭的J、N腳間)。
3)通過(guò)調(diào)壓器對(duì)電動(dòng)機(jī)電樞加入勵(lì)磁電流。這時(shí),因?yàn)?/span>Iu=IV+IW。,且Iv=Iw,事實(shí)上相當(dāng)于使電動(dòng)機(jī)工作在90°位置,因此伺服電動(dòng)機(jī)(永磁式)將自動(dòng)轉(zhuǎn)到U相的位置進(jìn)行定位。
注意:加入的勵(lì)磁電流不可以太大,只要保證電動(dòng)機(jī)能進(jìn)行定位即可(實(shí)際維修時(shí)調(diào)整在3—5A)。
4)在電動(dòng)機(jī)完成U相定位后,旋轉(zhuǎn)編碼器,使編碼器的轉(zhuǎn)子位置檢測(cè)信號(hào)C1、C2、C4、C8(編碼器插頭的C、P、L、M腳)同時(shí)為“1”,使轉(zhuǎn)子位置檢測(cè)信號(hào)和電動(dòng)機(jī)實(shí)際位置一致。 5)安裝編碼器固定螺釘,裝上后蓋,完成電動(dòng)機(jī)維修。
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